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DC-DC変換。DC電圧レベルのアップまたはダウンの変換を意味します。DC-DCコンバータは、絶縁型または非絶縁型にできます。電子的には、アプリケーション(チャージポンプ、マルチプライヤ、リニア電圧レギュレータ、ブースト/バックスイッチコンバータなど)に応じて、さまざまな種類の回路で実行できます。

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リチウムイオン(またはLiPo)バッテリーからの調整済み3.3V
バックグラウンド リチウムイオンまたはLiPoバッテリー(おそらく1000 mAhの容量のバッテリー)で回路に電力を供給したいです。これらのバッテリーの電圧は、放電サイクル中に通常4.2Vから2.7Vになります。 私の回路(3.3Vで動作)の最大電流要件は400mAです。ただし、これは約5%の時間で発生するピーク電流のみであると述べるべきです。回路は残りの95%の時間で約5mAしか消費しません。 質問 リチウムイオンバッテリーの(変化する)出力電圧を必要な3.3Vに変換して、最大400 mAのピーク電流で回路に電力を供給する最良の方法は何でしょうか?「最良の方法」とは、バッテリー容量を最大限に活用するための最も効率的な電圧変換を意味します。 私にとって厄介なのは、リチウムイオンバッテリの電圧が、必要な最終電圧を下回ることもあれば、必要な最終電圧を下回ることもあるという事実です。それがこれらの2つのうちの1つだけであれば、おそらくそれぞれLDOレギュレータまたはTPS61200のようなブーストICのいずれかを使用したでしょう。

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DC / DCブーストコンバーターで大きな発振を引き起こす原因は何ですか?このグラウンドバウンスまたは他の効果はありますか?
DC-DCブーストコンバーター用に最初のPCBを設計したのは、非常にノイズの多い出力が生成されることを確認するためだけです。設計はMIC2253に基づいています。 概略図は次のとおりです。 私の回路では、入力電圧(Vin)と出力電圧(Vout)のさまざまな組み合わせが可能です。私がデバッグしているケースは、Vin = 3.6VおよびVout = 7.2Vです。負荷は120オームの抵抗器でした。デューティサイクルD = 0.5(50%)を計算しました。これは、データシートで指定されている最小10%および最大90%のデューティサイクル制限内にあるようです。他のコンポーネント、つまり、キャップ、インダクタ、抵抗は、データシートがそのアプリケーション例で提案しているものと同じか類似しています。 このデザインは出力に正しいRMSステップアップ電圧を与えるように見えますが、オシロスコープで信号を見ると、インダクタのスイッチングによって開始されたと思われる減衰正弦波電圧振動が周期的に現れるのがわかります。ボード上のほぼすべてのグランドポイントで同じ振動が見られます。出力の振動は大きく、3 Vピークツーピークです。少し調べてみると、私の問題はコンバータの選択に特有のものではなく、PCBレイアウトの問題にあるようです(以下のリンクを参照)。許容できる結果を得るためにレイアウトを修正する方法がわかりません。 これらのドキュメントは、問題のデバッグに役立ちます。 http://www.physics.ox.ac.uk/lcfi/Electronics/EDN_Ground_bounce.pdf http://www.analog.com/library/analogDialogue/cd/vol41n2.pdf http://www.enpirion.com/Collat​​eral/Documents/English-US/High-frequency-implications-for-switch-mode-DC-R_0.pdf http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3645 http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/735 3つの画像を添付しました。「original pcb.png」には、問題のあるボードの画像が含まれています。2層のボードです。赤は一番上の銅です。青は底部の銅です。 「current loops.jpg」は、インダクタの充電(オレンジ)および放電(黄色)に使用される2つの異なる電流経路のオレンジと黄色のオーバーレイを備えたプロトタイプボードを示しています。記事の1つ(http://www.physics.ox.ac.uk/lcfi/Electronics/EDN_Ground_bounce.pdf)は、2つの電流ループの面積が変わらないことを示唆しているため、それらの変化を最小限に抑えるようにしました。 「pcb_fix.png」で始めた新しいレイアウトの領域。元のPCBをハックして、この新しいレイアウトに近づけましたが、ボードのパフォーマンスは変わりませんでした。まだうるさいです!ハックの品質は「pcb_fix.png」に示されているほど良くはありませんが、おおよその近似値です。ある程度の改善が期待されていましたが、何も見当たりませんでした。 私はまだこれを修正する方法がわかりません。恐らく、グランド注入が寄生容量を過剰に引き起こしているのでしょうか?おそらく、キャップのインピーダンスが大きすぎます(ESRまたはESL)?これらはすべてセラミック多層であり、データシートで要求されている値と誘電体、つまりX5Rを持っているため、そうは思いません。おそらく、トレースのインダクタンスが大きすぎる可能性があります。シールドインダクタを選択しましたが、その磁場が信号に干渉している可能性はありますか? どんな助けも大歓迎です。 ポスターのリクエストに応じて、さまざまな条件下でのオシロスコープの出力を含めました。 出力、AC結合、1Mオーム、10X、帯域幅制限オフ: 出力、AC結合、1Mオーム、10X、帯域幅制限オフ: 出力、AC結合、1Mオーム、10X、BW制限20Mhz: 出力、AC結合、1Mオーム、1X、BW制限20Mhz、1uF、10uF、100nFキャップ、および120オームの抵抗シャント出​​力、つまり、これらはすべて並列です。 スイッチングノード、DC結合、1Mオーム、10X、帯域幅制限オフ スイッチングノード、AC結合、1Mオーム、10X、帯域幅制限20Mhz 追加:元の振動は大幅に減衰しましたが、負荷が重いと新しい望ましくない振動が発生します。 Olin Lathropによって提案されたいくつかの変更を実施すると、振動振幅の大幅な減少が観察されました。元のcicuitボードをハックして新しいレイアウトに近づけることで、発振を2Vピークツーピークに下げることができました。 新しいプロトタイプボードを入手するには少なくとも2週間以上かかりますので、問題を整理するまでこの注文を避けています。 追加の入力22uFセラミックコンデンサを追加しても、ごくわずかな違いしか生じませんでした。しかし、圧倒的な改善は、出力ピンの間に22uFのセラミックキャップをはんだ付けし、キャップ全体の信号を測定することによってもたらされました。これにより、スコープの帯域幅を制限することなく、ノイズの最大振幅がピークツーピークで150mVになりました!! Madmangurumanは、回路の代わりにプローブの先端を変更することを提案したことを除いて、同様のアプローチを提案しました。彼は、グランドとチップの間に2つのキャップを置くことを提案しました。1つは10uFの電解コンデンサで、もう1つは100nFのセラミックです(並列と仮定します)。さらに、測定の帯域幅を20Mhzに制限し、プローブを1倍にすることを提案しました。これは、ノイズ減衰効果もほぼ同じ大きさであるように思われました。 これが許容できるほど低いノイズフロアなのか、スイッチングコンバータの一般的なノイズ振幅なのかはわかりませんが、大幅に改善されています。これは勇気づけられるものだったので、さらに大きな負荷がかかった場合の回路の堅牢性をテストしました。 残念ながら、負荷が重いと、回路が新しい奇妙な動作を引き起こします。30オームの抵抗負荷で回路をテストしました。ボードは入力電圧をブーストしますが、出力は低周波のこぎり波/三角波出力になります。これが何を示しているのか分かりません。私には、1 Mhzのスイッチング周波数よりもはるかに低い周波数での出力キャップの定電流充電および放電のように見えます。これがなぜ起こるのか分かりません。 同じテスト条件下でスイッチングノードをプローブすると、乱雑な信号と恐ろしい振動が示されました。 ソリューションが見つかりました 質問への回答が完了し、回路は適切に機能しています。Olin Lathropが示唆したように、問題は実際に制御ループの安定性に関連していた。私は素晴らしい提案を受け取ったかもしれませんが、この行動方針を提案したのはオリンだけでした。したがって、私は彼に私の質問に対する正しい答えを与えました。しかし、私は皆の助けに大いに感謝しています。行われた提案のいくつかは、まだ設計の改善に関連しており、ボードの次のリビジョンに実装されます。 また、ノコギリ波/三角形の出力の周波数は、スイッチングノードでの信号の方形波部分と同じ周波数であることに気づいたため、Olinのアドバイスに従う必要がありました。出力の電圧のランプアップはインダクターの正常な通電によるものであり、ランプダウンはスイッチングノードの信号の振動部分の間にインダクターの適切な通電の失敗によるものだと思いました。これが安定性の問題であることが理にかなっています。 補償ピンを詳しく見るというOlinの提案に従って、compピンのRCシリーズネットワークの容量を増やすと、制御ループの安定性が回復することを確認しました。これがスイッチングノードに与えた影響は、方形波出力からわかるように重要でした。 低周波のこぎり波/三角波は除去されました。 いくらかの高周波ノイズ(100Mhz)がまだ出力に存在する可能性がありますが、これは単なる測定の人工物であり、200Mhzスコープの帯域幅が20Mhzに制限されると消えることが示唆されています。この時点では、出力はかなりきれいです。 高周波ノイズに関する質問がまだ残っていると思いますが、私の質問はより一般的であり、このデバッグの質問に固有のものではないため、スレッドはここで終了します。

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降圧レギュレータでは、負荷が小さいほど大きなインダクタが必要なのはなぜですか?
MC34063 アプリケーションノートは、次のように最小インダクタのサイズを計算する式を示しています。 Lmin=Vin−Vsat−VoutIpk(switch)tonLmin=Vin−Vsat−VoutIpk(switch)tonL_{min} = \frac{V_{in} - V_{sat} - V_{out}}{I_{pk}(switch)} t_{on} ただし、これは、I pk(スイッチ)(たとえば、最大スイッチ電流)が減少すると、最小インダクタサイズが増加することを意味します。これは、このようなインタラクティブな計算機によってバックアップされ、同じ効果を示します。 なぜこれが当てはまり、ピーク負荷で動作している場合にのみレギュレータが設計どおりに機能することを意味するので、より小さな負荷を処理したい場合はインダクタのサイズを大きくする必要がありますか?

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DC電圧をブーストする最も安価な方法
DC電圧をブーストする最も安価な方法は何でしょうか? 目的は、1.2 V / 1.5 V(AA / AAAセルから)を3.3 Vに変換して、Atmel ATtiny45やATtiny2313などの小型8ビットマイクロプロセッサに電力を供給し、(可能であれば)6 Vをブザーに電力を供給することです。 また、アルカリ電池を3.3 V / 6 Vにブーストした後、アルカリ電池から安全に引き出せる最大電流はどれくらいですか? 最後に、一定の消費量が与えられた場合、アルカリ電池の持続時間をどのように計算できますか?

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絶縁されたDC / DCコンバーターのグランドを絶縁する必要がありますか?
絶縁型DC / DCコンバーターを使用する場合、PCBを設計するときに、入力のグランドと出力のグランドを以下に示すように絶縁する必要がありますか? グラウンドを絶縁したことはありません(AGNDとDGNDを除く)が、以下に示すように、DC / DCコンバーターの入力グラウンドと出力グラウンドに常に単一のグラウンドプレーンを使用しました。 これはお勧めできませんか?そして、いつ絶縁DC / DCを使用することが推奨されますか? ありがとう。

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抵抗器で電圧を下げる
12Vを5Vに変換する簡単な方法を探していました。必要なのは単純な抵抗器だけだと言っている人がいます。 VO L T S = O H M S ⋅ A M P SVolts=Ohms⋅Amps Volts = Ohms \cdot Amps A m p s = VO L T SO 、H 、M 、SAmps=VoltsOhms Amps = \frac{Volts}{Ohms} O h m s = VO L T SA m psOhms=VoltsAmpsOhms = \frac{Volts}{Amps} そのため、抵抗を適用すると、回路の電圧が低下します。つまり、適切なサイズの抵抗を12V回路のパスに配置し、それを5vに変換するだけで済みます。 これが当てはまる場合、アンプをどのように削減しますか? …

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この回路で「オプションの」抵抗とコンデンサは何をしますか?
私は、いくつかの神秘的な「オプション」コンポーネントを備えたブーストコンバータを含む回路を設計しており、それらを含めるかどうかを決定しようとしています。誰も彼らが何をしているのか知っていますか?最初は、それらは何らかのフィルターかもしれないと思っていましたが、今はわかりません。FitiPower FP6717ステップアップコンバータチップのデータシートは次のとおりです。

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フルブリッジコンバーター整流器キック
現在、8kWの絶縁型DC / DCコンバーター、フルブリッジトポロジを構築しています。 ダイオードに興味深い現象が見られます。各ダイオードが逆バイアスになると、予想されるDCバス電圧に落ち着く前に、ダイオードに電圧スパイクが現れます。これらは1800Vの高速ダイオード(320nS仕様の回復時間)であり、スパイクは2次側で350VDCのみで1800Vに達し、出力電圧の目標を大きく下回っています。デッドタイムの​​増加は役に立ちません。ダイオードに逆バイアスがかかっている場合でもキックは発生し、同じ大きさです。 私の疑いは、出力チョークがデッドタイム中にダイオードを順方向にバイアスし続けていることです。次に、トランスの電圧が他の半サイクルで上昇し始めると、ダイオードはトランスの巻線に短絡として現れるのに十分な時間だけ瞬時に逆バイアスされます。その後、ダイオードが回復すると、その電流は遮断され、私が見ているキックを引き起こします。 私はいくつかのことを試しました。ある時点で、ブリッジに並列にフライバックダイオードを追加しました。 ブリッジと同じ高速リカバリダイオードを使用しました。これはスパイクに明らかな影響はありませんでした。次に、ブリッジと並行して.01 uFのキャップを追加しようとしました。 これにより、スパイクがより管理しやすいレベルに減少しましたが、そのキャップの反射インピーダンスにより、プライマリで重大な問題が発生しました。スナバキャップの温度が2倍になりました! いくつかの可能性があります。 1)問題を誤って診断しました。私は自分が見ていると思うものを見ていると95%確信していますが、以前は間違っていました。 2)同期整流器を使用します。私はそれで逆回復の問題があるべきではありません。残念ながら、私はこの電力範囲で逆阻止JFETを知らず、逆阻止MOSFETのようなものはありません。この電力範囲で見つけることができる唯一の逆阻止IGBTは、ダイオードよりも損失が大きくなります。 編集:同期整流器の性質を誤解していることに気づきました。逆阻止FETは必要ありません。FETはドレイン-ソース間を導通します。 3)ゼロ回復ダイオードを使用します。繰り返しますが、損失とコストの問題。 4)キックをスナッブします。これは、全体のスループットの20%程度で、あまりにも多くの電力を消費するようです。 5)ダイオードに合わせて可飽和コアを追加します。私が見つけることができる最大の可飽和コアの2つは、キックをほとんど凹ませません。 6)ゼロ電流スイッチング共振トポロジーを使用します。私はその分野での経験はありませんが、一次側の電流がよりスムーズに変化すると、二次側の電圧もよりスムーズに変化し、ダイオードが回復するまでの時間が長くなるようです。 他の誰かが同様の状況に対処しましたか?もしそうなら、どのようにそれを解決しましたか?編集:プライマリ側FETデータシートはこちら。

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この負のレギュレーターは本当に逆の正のレギュレーターなのでしょうか?
プロジェクト:240V AC電源を置き換えることができる電源を作成して、これが接続するボードをいじっても死なないようにします。 黄色のボックス内の部分にのみ興味があります。+ 40Vの出力は、使用していないパワーアンプセクションに送られます。 だから外に出て7812と7815を買いましたが、負の電圧レギュレータとして7815を反転出力ピンと一緒に使うべきではないという一般的な コンセンサスのために混乱しましたが、それは彼らがここでやっていることのようです。 7915を注文しましたが、私の質問: (a)7815の正の出力をグランドに接続し、その出力を-15Vとして使用することにより、この回路はスマートに動作しますか? (b)この回路は何か変なことをしていますか、そして神が意図したように-1515Vを供給するために7915を使うべきです (c)伝えることが不可能であり、詳細情報が必要 このプロジェクトではプリアンプ回路から±30V DCを供給していることに注意してください。これはこの回路図の入力よりも高いですが、7812/7815/7915の許容範囲内です。 7915を使用した私の回路図: この回路のシミュレーション – CircuitLabを使用して作成された回路図 「反転」7815のバージョン: この回路をシミュレートする

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調整されていない5V電源から調整された5V電源を作成する方法
特定のシングルボードコンピューター*と数百のWS2812B「スマート」RGB LED * を含むプロジェクトがあり、すべて5V電源で動作しています。 5ボルト、15アンペアの無調整電源を使用しています。安定化されていない電源でLEDは大丈夫ですが、私が使用しているマイクロコントローラは、電圧が安定していない場合に問題が発生する傾向があります。 1つの電源からすべてを実行したいので、未調整の15A 5V電源から約1アンペアの調整済み5V電力を作成したいと思います。 この電力変換器をPCB上に構築したいので、事前に作成されたボードではなく、実装可能な設計を探しています。私の最終的なデザインは、Piハットになります。つまり、PiのGPIOポートにクリップし、上に座ります。 これはすべて手動で(スルーホールまたは表面実装)はんだ付けされるため、理想的には必要以上の部品は含まれません。これは1回限りですので、コストは心配ですが、私はお金を節約しようとはしていません。 これを行うことができるボードにどのような種類の電力変換回路を構築できますか?1アンペアのみを変換すると、重大な熱問題が発生しますか? 私はこれを私に代わって設計するように誰かに求めているのではなく、正しい方向に私を向けています。 * WS2812Bは、5050パッケージに統合された「インテリジェント」シリアルデータ制御LED RGB光源です。接続は、デジタルシリアルイン/アウトに加えて5Vとグランドです。ピン。また、高精度の内部発振器と(内部で生成された)12V定電流駆動も含まれています。デバイスは直列チェーン(Doutから次のDin)に接続されており、単一の直列接続で最大1024個のデバイスと5メートルの長いストリングを使用できます。 詳細については、こちらのデータシートをご覧ください * Raspberry Pi 2 B

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絶縁型DC / DCコンバーター-2つのGNDを接続するコンデンサーの目的?
私は、アプリケーションで使用するボードマウント絶縁DC / DCコンバーターを探してきました。私は自分のニーズに合わせてこれをかなり手頃な価格で見つけました。ここで私が混乱しているのは、C103がここで何をしているのですか?それは孤立を壊していませんか? または、DCであるため、分離を破ることはできませんか?

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ダブル電流用の並列DC DCコンバータ
ロボットに電力を供給するために15V 7A DC DCコンバーターを使用しています。15V 20Aの電源を探しています。このため、これらのレギュレーターのうち3つを並列に配置して、約20Aの電流を供給することを期待できますか?また、誰かがより良い方法を提案できますか?(元のソースが5セルLiPoバッテリー(18.5v)である場合)並行して、3つの入力と3つの出力を短絡することを意味します。バッテリーを短絡入力に接続し、デバイスを短絡出力に接続します。

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負のインダクタンスとカスケードDC / DCコンバーターの不安定性
カスケード接続されたDC / DCコンバーターのペアをデバッグしようとしていますが、レンガの壁にぶつかりました。地元のFAEは、おそらく2番目のコンバーターの「負の入力インダクタンス」が最初のコンバーターの安定性を損なうことに関係していると述べました(しかし、FAEはもっと「助け」になっていません)。問題は、この問題に関するアプリノート、論文、書籍などが見つからないことです。 私の質問は、このような問題に関する文献を知っていますか?それとも、試してみたり見たりすることについてのアイデアがありますか? これが私のセットアップです... コンバーター1:+ 4vから+ 12v @ 1 amp出力ブーストコンバーター。スイッチング周波数は約350 KHzです。コンバーター2:これは実際には10ワットのClass-Dオーディオアンプです(基本的にはスイッチング降圧コンバーターです)。スイッチング周波数は約310 KHzです。 そして問題... コンバータ1は、コンバータ2ではなく抵抗性負荷で正常に動作します。オーディオ周波数で抵抗器を切り替えても機能します。 Converter 2は、ベンチトップ電源から電力を供給されると正常に動作します。 コンバーター1がコンバーター2に給電しているとき、C1はMOSFETの過電流によりシャットダウンします。オーディオ周波数が低い場合、シャットダウンしやすくなります。1 KHzの正弦波より上では、うまく機能しているようです。シャットダウンすると、電力出力は、コンバータが個別に実行できる出力の約50%になります。 アイデア?ポインター? 更新:問題が見つかりました。 2つのバグがありました... 基本的に、Olinは正しかった。私は誤算をしました。最初のコンバータは、それが提供していた電流の2倍の電流を供給できたはずです。1Aで+ 12vの代わりに、2アンペアが必要でした。 コンバータ1は電流モードコンバータです。つまり、MOSFETとGNDの間に電流検出抵抗があります。この信号パスのPCBトレースとビアはタスクに応じていないようです。4〜24ミリオームの範囲で複数の抵抗を試しましたが、トレース/ビアがさらに5または10ミリオームを追加していると思われます。最終結果は、私たちが思っていたよりも早く過電流状態になっていたことです。 デバッグプロセスでは、コンバータ1を回路の他の部分から分離し、抵抗負荷に2アンペアの固体を供給するように調整しました。安定したら、オーディオアンプに接続し直し、予想されるすべての負荷とオーディオ周波数で正常に動作しました。 したがって、明らかに、負のインダクタンスなどとは何の関係もありませんでした。 ほぼデジタルな人間であるために、私は確かにアナログのものがずっと良くなっています!:)

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ネットワーク機器用12V DC UPS
私の要件は、DSLモデムなどの低電力デバイスの供給を継続することです。これらのデバイスのほとんどは12V / 9V DCを入力するため、DCをACに変換してからDCに戻す通常のUPSを使用する価値はありません変換に多くの電力損失が発生します。これらのデバイスに直接入力できるDC UPS出力が必要です。 私はプロではないので、DC UPSの回路図が必要です。 12V入力を取ります。 12V出力をデバイスに提供します。 入力電流が利用可能な場合、バッテリーも充電されます。 入力電流が利用できない場合、バッテリーから接続デバイスに電流を供給します。

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10Wのソーラーパネルから携帯電話を充電するには数日かかります
仕様に従って、ピーク時に570 mAを供給する定格の小さな10 Wソーラーパネルを購入しました。 出力:10ワット 最大 電圧:18ボルト 最大 電流(Imp):570 mA そこで、電圧を18Vから5Vに下げる降圧コンバーターを購入しました。次に、USBポートを接続して電話を充電しました。現在、問題は、電話バッテリーを充電するのに数日かかることです。このバッテリーの定格は7.22 Whです。 そのため、パネルからの最大電力は7 W(10 Wに達することはありません)、およそ1時間で電話を充電する必要があります。まあ、これは起こっていません、なぜ私は知りたいです... 最初はコンバータだと思っていたので、5V電圧レギュレータ(よく知られているLM7805)でも試しましたが、同じ問題があります。さらに、LM7805を使用して電話を接続すると、電圧が3Vに低下するため、パネルからの電流が十分でないと考えられます。 降圧コンバータはこれで、仕様があります: 整流:非同期整流 入力電圧:7V-35V 出力電圧:1.25V-30V 出力電流:調整可能な最大3A 変換効率:92%(最高) そのため、これらの2つの電圧レギュレータを使用していますが、電話の充電には数日かかります。さて、問題は、何か間違ったことをしている/理解しているのか、ソーラーパネルがこれを処理できないのか?これを確認する方法はありますか? 編集:コメントと答えを見た後、私は完全な太陽の下で電流を測定しようとしました。私はこれを得る: これは、電流が0.7 mAであることを意味しますか?これを行うのは初めてで、このスケッチに従ってマルチメーターで電流を測定しました。 私の場合、バッテリーはソーラーパネルで、電球は電話です。 測定が正しいことを願っています。

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