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TMC2208ドライバー-Microstepsが正しく構成されていない
RAMPSボードに2つのTMC2208ドライバーをインストールしました。私は非常に良いステップバイステップのチュートリアルをたどり、いくつかの問題の後、私はそれをほぼ動作させるようにしました。 私がまだ持っている1つの問題は、Z軸を5 mm持ち上げるようにプリンターに指示すると、プリンターが10 cm持ち上げることです。 歩数/ mmについては何も変更していません。以前Uには1/16マイクロステッピングのPololusがありましたが、現在はMarlin 1.1.8のconfiguration_adv.hファイルにも1/16があります。 ただし、M122を実行しているときに気付いたのは、次の行です。 msteps 256 代わりにマイクロステッピングが1/256に設定されたように聞こえます。 多分誰かが私が何かを逃した場合私に言うことができますか? 更新: もう少し掘り下げた後、これまでに行ったことは次のとおりです。 ドライバのピンをはんだ付けします。Watterrotのオリジナル UART通信を可能にするためにブリッジパッドをはんだ付けします 上向きの通信用ピンをはんだ付けします configuration_adv.hマーリンのオン(1.1.8)を変更し、有効にするすべてを有効にします:USE_TMC2208、デバッグを有効にする、Z軸を選択するなど ピンをチェックしてpins_RAMPS.h、私の設定で利用できることを確認してください TXピンに1 kOhm抵抗を使用してYケーブルを作成します すべてをフックアップ 私が何をしたとしても、モーターは要求された倍の速度で動きます。Pololusと同じように1/16マイクロステップを設定しましたが、逆の計算を行って、ドライバーの実際のマイクロステップが1/8であることを確認しました。 詳しい調査の結果、問題はドライバがMarlin / Boardにまったく認識されていないことにあるようです。TX / RX通信の問題だと思って、入手可能な情報を調べたところ、バグが見つかりました。バグ:TMC2208 UART通信で、SoftwareSerial#9396に間違ったピンが使用されています。 シリアルRX / TXの割り当てられたピンの変更に進みましたが、すべてがまったく同じです。 別のArduino(オリジナル)、別のRAMPSボード、さらにはMarlinの1.1.xおよび2.0バグ修正ブランチを試しました。 ドライバーが「レガシー」モードであり、ソフトウェアの操作ができないようです。それを有効にするための手順を実行しましたが。

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Ultimakerの元のX軸が動かない-エレクトロニクスの問題の可能性
私が現在取り組んでいる修正プロセスで誰かが私を助けてくれることを願って、この質問をここに書いています! 先週の印刷セッション中に、Ultimakerのオリジナルが予期せず動作しなくなりました。問題は、フィラメントを後ろから押して文字通りもう動かない押出機のステップモーターにありました!私が最初に行ったのは、モーターが燃えているか、または類似したものかどうかを確認することでした。そこで、エクストルーダーモーターをX軸モーターと交換すると、問題なく動作しました。 その後、X軸モーターが押出機コネクターに移動し、動いていない!だからステップドライバーをチェックすることに決めました、そしてそれらはすべてうまくいくようです。したがって、問題はArduinoまたはマザーボードにあるに違いありません!新しいステップドライバー、新しいステップモーター、新しいArduino +マザーボードを購入しましたが、まったく接続されていて何も接続されていません。それでも同じ理由で機能しません。もはや機能しないのは押出機モーターだけです! 皆さんは、問題が何であるか、または別の方法でどのように修正できるかを見つけるためのアイデアやヒントを持っていますか?あなたの助けは大いに感謝され、いくつかの答えを楽しみにしています。
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