インダクタの飽和電流が式と一致しない


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最初のインダクタを巻いて、2つの方法でインダクタンスを確認しました。

ただし、飽和電流をテストすると、式よりもはるかに低いため、

Bpeak=VTonAeN(単位:ボルト、マイクロ秒、mm 2、回転)

を0.2テスラに設定し、コアにN87マテリアルを使用しています。Bpeak

巻線がずさんだったことは認めますが、それ以外に、このような低い飽和電流の原因が何かはわかりません。これにより、ブーストコンバーターが毎回爆発します。

これは、飽和電流を測定するための私のテスト回路です。飽和するまでパルス幅を増やし、方法2のインダクタンス測定にも使用します。

概略図

この回路のシミュレーションCircuitLabを使用して作成された回路

ここに画像の説明を入力してください


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インダクタンスを確認するためにどの方法を使用しましたか?どのジオメトリコアを使用していますか?
user36129 2013

最初に、6.8mHインダクタと直列に1.5kΩ抵抗を使用し、約61 kHz 1vpp正弦波で半分の振幅を確認しました。次に、電流検出抵抗の両端の電圧を測定し、その抵抗で割って、既知のパルス幅でパルス化されたDC電圧でインダクタに電流を流しました。次に、式L = V dt / diを使用してLを計算しました。トロイドを使用しています:B64290L0651X087 epcos.com/inf/80/db/fer_07/r_22.pdf Ae = 51mm ^ 2およびN87マテリアル(Bsatは.39T)
EwokNightmares 2013

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そのために90度であるV Rの半分の振幅を測定するが、必ずしもあなたが考えていることの答えを与えることはありません。トロイドのA Lとは何ですか?また、B M A XVLVRLBMバツ
Andy aka

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ワイヤの巻数や使用しているパルス幅はわかりません。あなたが与える数字から、6.8μHで51ターンを期待します。0.2Tの最大フィールド密度の場合、最大電圧-時間積は約520μVs、つまり5Vで104μsになります。
MikeJ-UK 2013

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はい、それは約50mAであるように見えるでしょう-確かに予測された77mAより少ないです。これは、すべての妥当なVtの組み合わせに適用されます。
MikeJ-UK 2013

回答:


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  1. N87はストレートアップフェライト材料で、鉄粉タイプの材料のようにエアギャップが分散されていません。それがトロイダル形状にあるからといって、それが分散ギャップ材料であることを意味するわけではありません-トロイド内のN87は、Eコア内のN87と同じ方法で飽和します。ギャップを設ける限り、ブーストインダクタにストレートアップフェライトを使用しても問題はありません(これについては後で詳しく説明します)。それがトロイダル形状であるという事実は、あなたがそれをギャップにすることができないことを意味します。トロイダルフォームファクターを使い続ける場合は、Kool-Muに切り替えることをお勧めします。

  2. LL

  3. ブーストインダクターは、励磁電流と負荷のエネルギーの両方を運びます(これらは磁気的に保存され、オフ時間中に配信されます)。コンバーターが連続導通モードで動作を開始すると(インダクター電流がゼロにならない場合)、さらに悪化します。ゼロにリセットされないBHカーブの操作を開始したためです。(BmaxはBmaxのままですが、Bpeakが乗っているDCオフセットがあります。)これらは、インダクターがエアギャップを必要とする理由です-コアは、飽和しないと大きなDC電流を処理できません。

  4. 私はあなたのテスト回路を理解しているのかわかりません。インダクタの両端は基本的に5Vにクランプされています。つまり、2つのコンデンサ(C1とC2)はシミュレーションに影響を与えません。実際のブーストコンバーターがこのように配置されている場合、ブーストコンバーターではないため、機能しません。L1は、D1を介して負荷に蓄積されたエネルギーを解放する必要があります。これは、D1と負荷が図のように接続されている場合には起こり得ません。入力と出力の間の唯一の接続は、L1とD1を経由する必要があります。また、Q1のソースにR1を配置し、数学的構築の代わりに単一の接地基準測定を行います。(L1は、Q1がオンのときにのみ飽和するため、Q1がオフのときに測定することは関係ありません。)


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変更された質問に合わせて回答が変更されました

質問の焦点が変更されたため、この回答は編集されました。元の質問に関連していたため、私の元の回答はまだ下にあります。

どのインダクタでも、B(磁束密度)とH(磁場強度)はBH曲線を形成し、その曲線から、BがHに比例して増加しないことがわかります。これは飽和と呼ばれます。-

ここに画像の説明を入力してください

Hは、磁束の作成の背後にあるアンペアターンの推進力であり、1メートルあたりのアンペアの単位で表されます。その式は次のとおりです。

Nleleleπ

B、磁束密度は次の式でHに関連しています。

BH=μ0μr

μoμr4π×107

したがって、現在のピークが何であるか(または予想されるか)がわかっていて、ターン数(および使用している材料とコアのサイズ)がわかっている場合は、磁束密度Bを計算できます。

le

H=0.077×510.05415=72.5

これをB / Hの式に代入し、N87のデータシートから相対透磁率(2200)を使用すると、次のようになります。

B=4π×107×72.5×2200

これは、次の理由でコアが飽和していることを意味するだけです。

  • インダクターが再びパルスされるまでにすべての磁気エネルギーが除去されたわけではありません
  • 残留磁束+新しい磁束(パルス)が飽和を引き起こしている(BH曲線図を参照)
  • 理由が何であれ、インダクタに流れる電流が多い
  • どうやら、フェライトはN87ではありません

個人的には、残留磁束密度を調べて、これがどれほど高いかを確認します。見たところ、N87の仕様の抗電界強度は21 A / mです。残留磁束を除去していないため、21 A / mの同等の磁場強度があり、72.5 A / mに追加しています。これは、実際に93.5A / mを適用していることを意味し、これにより磁束密度はもっと260mTのような。

L

別の方法では、6.8mHは、スイッチャーで使用するインダクタンスの非常に大きな値であり、私があなたのアプリケーションであると認識できます。3400uHのインダクターから同じエネルギーを得るには、電流がに上昇するだけです0.077×2

元の回答

以下はOPによるコメントから取られたものであり、私の説明はさらに下に彼の方法がどのように間違っているかを説明することです:-

最初に、6.8kHインダクターと直列に1.5kΩ抵抗を使用し、約61 kHz 1vpp正弦波で半分の振幅を確認しました

バツL15002ΠF

ここに画像の説明を入力してください

実際には、インダクタの両端に1Vp-pが存在する場合、これは、リアクタンスが1060オーム程度で、61kHzの場合、L = 2.8mHになります。

TON


LTSpiceで回路を実行すると、61 kHzで半分の電圧(-6dB)が得られます。最初はラプラス分析を使用して同じ結果を決定しました。
EwokNightmares 2013

つまり、6.8mHと1.5kohmで実行すると、61kHzで半分の電圧が得られます。代わりに2.8mHで実行すると、カットオフが150kHzにシフトします。
EwokNightmares 2013

また、私の回路はLPF構成になっています。最初にそれを述べたはずです。
EwokNightmares 2013

さて、上記のコメントはAC分析(ボード線図)に関するものです。非定常分析を行うと、あなたの価値は機能します。AC解析で半分の電圧が計算された周波数にあると示されるのに、時間領域が一致しないのはなぜですか。
EwokNightmares 2013

抵抗器とインダクターを交換することは大きな違いを生むことがわかりました。HPF構成を描画すると、あなたは正しいです。計算してテストしたLPF構成では、私は正しいです。
EwokNightmares 2013
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