洗濯機のモーターのACスイッチを設計しています。速度制御は意図されておらず、モーターを10秒間オンにし、10秒間オフにするスイッチのみです。MOC3063ゼロ検出トライアックドライバーとBT137-600Eトライアックを使用しています。この回路は、MOC3063データシートで推奨されています(トライアックをBT137に変更しました)。
私は経験的にモーターのモデルを見つけました:
この設計はまだ実装しておらず、回路シミュレータを使用して値を実験していました。次の回路を使用して、スナバなしで何が起こるかを確認しました(簡単にするために、トライアックはスイッチに置き換えられています):(http:画像リンクの先頭に追加)
スイッチは160ms後に切断されます。シミュレーションの結果は、250000Vのスパイクを示しています!:
今私はスナバで回路を使用します:
同じ場所から取得した電圧は、次のことを示しています。
したがって、スナバによって電圧スパイクが250000ボルトから2000ボルトに減少したことは明らかです。そして、dv / dtは約40v / usで、50v / usであるトライアック定格のdv / dtよりも低くなっています。
質問1:スパイクの最大電圧をスパイクが最大値(〜2000v / 50us)に達するまでにかかった時間で割ることにより、dv / dtを計算しました。これは正しいです?これを計算する勾配のセクションに応じて、より高い値またはより低い値を取得できます。取得したdv / dtは信頼できますか?
質問2:質問1でdv / dtを正しく取得したとすると、トライアックはdv / dtを処理できますが、2000vスパイクを処理できますか?破壊電圧はありますか?データシートには、600ボルトの「繰り返しピークオフ状態電圧」以外は何も表示されません。トライアックがオフ状態のときに処理できる1回限りのピーク電圧はどれくらいですか?
質問3:シミュレーションでは、ほぼすべてのリンギングスパイク電圧(2000v)がスナバコンデンサに現れ、スナバ抵抗には20ボルト(リンギング)スパイクしか見えないことがわかりました。この電圧を処理するためにどのようなコンデンサを使用する必要がありますか?600vキャップでこの1回限りのスパイクを処理できますか?
質問4:抵抗で消費される電力を以下に示します(トライアックがオフになると、10秒間オフのままになることを忘れないでください)どのような抵抗(ワット数)を使用できますか?また、炭素成分抵抗器(通常はスナバで使用されます)を使用する必要がありますか、それとも通常の炭素膜抵抗器で十分ですか?
質問5:10nfのスナバコンデンサを100nfのコンデンサに交換するとどうなりますか?これを行うと、電圧スパイクはほぼ600vに下がり(下図を参照)、すべてのパラメーター(dv / dt、スパイク電圧、コンデンサー電圧)に関して安全な側になります。では、なぜ100nfを使用すべきではないのでしょうか。MOC3063のデータシートシートで10nfが推奨されているのに、100nfキャップを使用するとシミュレーションのパフォーマンスが大幅に向上するのはなぜですか?
長い投稿と多くの質問でごめんなさい。しかし、私はこれを本当に理解する必要があります。