押出機のステッピングモーターの問題、何が悪いのでしょうか?


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安価な材料で作られるように改造された自作のReprap Prusa Mendel 3プリンターを購入しましたが、取引直後にさまざまな問題が発生しました。それらの大部分を修正しましたが、奇妙な押出機の動作の理由がわかりません。フィラメントを押出している間、ステッピングモーターは回転せず、小さなステップで前後に移動しています。Reprap Prusa Mendelの3Dプリンター押出機の問題をいくつか動画に撮りました。誰かが以前に同じような問題に遭遇したことを期待しています。

もしそうなら、それを期待通りに機能させるために何をすべきか教えてください。

この問題が発生したときの明白なオプションは、このパーツを一緒に固定するボルトを緩めることでした(ビデオの左下隅)が、それは役に立ちませんでした。

どんなアイデアでも大歓迎です。御時間ありがとうございます。これが適切な種類の質問であることを願っています。

回答:


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コントローラボードはおそらく調整が必要です。

おそらく、押出機のステッパーモーターが回転させるのに十分な電流を受け取っていないようです。または、やや混乱しますが、ステッパーが過大な電流を受けて過熱している可能性があります。

どのコントローラーボードを使用しているかはわかりませんが、それとは関係なく、ボード上、各ステッパードライバーの横、またはステッパードライバーのドーターボード上に調整可能なポテンショメーターが必要です。そのようです、

調整可能なポテンショメータの写真

このポテンショメンターは、ステッピングモーターの制御に使用される基準電圧を調整します。この基準電圧とステッパーコイルの抵抗から、ステッピングモーターの駆動に使用される電流を決定できます。

押出機のステッパードライバーでは、この調整可能なポテンショメーターを少し回して、より多くの電流をステッパーに提供し、モーターが回転できるように十分なトルクを提供することができます。または、ステッパーが過熱するのを防ぐために電流を少なくします。

調整は電源がオンの状態でも行うことできますが、短絡を防ぐために非鉄(プラスチックなど)ドライバーを使用する必要があります。また、ポテンショメータを回すときは、回すとすぐにバラバラになることがわかっているため、注意が必要です。偏執的である場合は、電源をオフにして微調整を行ってから、再度オンにして動作を確認してください。

:ドライバーとステッピングモーターの両方が取り返しのつかないほど破損している可能性があるため、電源がオンになっている間は、ステッパーを決して外さないでください。


上の写真は、POTs Calibration – RAMPS 1.4からのものです。

POTの設定が高すぎると、関連するステッパードライバーが過熱し、過熱して(コンポーネントの損傷を防ぐため)過熱シャットダウンする傾向があります。過熱の最初の兆候は、不規則なステッピングモーターの動作です。通常、これは、ステッピングモーターの電源が突然失われる(サーマルシャットダウン)音で認識できます。モーターに負荷や動きが必要ない場合、ドライバーがほとんど熱を発生していないため、モーターに電力が供給されているかどうかを検出することは困難です。

そして

逆に、POTの設定が低すぎると、ステッピングモーターが電力不足状態になる可能性があります。これは、必要な動作にはPOT設定で許容されるよりも高い電力需要が必要であるため、保持トルクの不足とステップをスキップするステッピングモーターによって認識できます。


ドライバーの冷却

ステッピングモーターが過熱する可能性に加えて、ステッピングドライバーが過熱している可能性がありますが、実際の症状とは異なる場合があります。いずれにしても、常にオンになっている(温度制御されていない)ファンでコントローラー/ドライバーボードを冷却する方が有利な場合があります。

追加の読書

  • RigidWiki- ステッパードライバーの調整、上で概説したポテンショメーターの調整、および参照電圧とその調整についてさらに詳しく説明します。

  • RepRap Wiki- RepRapProモーター電流の設定では、異なるコントローラーについて説明しますが、調整のプロセスと基準電圧の説明(すべてのボードに適用可能)に進みます。

各ポテンショメータのワイパーは、チップに送られるDC電圧を生成します。これは基準電圧です。ステッピングモータードライバーチップがモーターに供給する電流量を定義します。基準電圧(VREF)が大きいほど、チップがモーターに送る電流(A)が大きくなります。ほとんどのNEMA14モーターでは、電流の最大値は1Aですが、これにより一般に暖かくなります。したがって、750mAの設定をお勧めします。NEMA17モーターの場合、サイズに応じて、電流の制限は通常1.3Aから1.7Aの間です。ステッピングモーターを設計よりも大きな電流で駆動すると、モーターが熱くなり、損傷する可能性があります。


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私はいつもMakerBotを持っていましたが、これには電流を設定するための電位差計がありません。しかし、これを正しく行うには、マシンをオフにする必要がありますか?
tbm0115

@ tbm0115-私はあなたの質問への回答といくつかの追加情報で私の答えを拡大しました。
Greenonline

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@Greenonline多くのおかげで、ドライバーの交換が役立ちました。その後、再び別の問題が発生しましたが、それは別の問題の課題です。
Poliakoff

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私も同様の問題に直面しました。鉱山は自作のマーリン/レピーターでした。問題は、モーター電流がモーター要件よりはるかに少なく、軸が適切にキャリブレーションされていないことでした。モーターの定格に応じて推奨電流を供給し、キャリブレーションに応じて送り速度を制限すると機能します。


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フィラメントがロードされていなくてもステッパー回転しない場合は、2つのコイルのいずれかへの接続不良、ステッパードライバー不良、またはモーター不良の可能性が高くなります。

私のマシンに予備のドライバーを供給してしまうほど頻繁に発生する問題のようです。

おそらく、ドライバを交換して、問題がドライバに続くかどうかを確認できます。電源を切った状態でモーターを取り外し、マルチメーターでコイルの抵抗を測定して、抵抗があるかどうかを確認します。これにより、不良なハーネス、コネクター、モーターが取り除かれます。


接続不良については良い点を述べますが、これはOPが経験する問題ではありません。質問にリンクされているビデオでわかるように、ステッパー動きます。
Greenonline

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私の場合、ランダムなシフトがあり、モーターが非常に暖かくなっていることがわかりました。そのため、ドライバーの電圧を下げると、モーターがそれほど暖かくならず、スキップとシフトが停止しました。

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